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精益生產(chǎn)咨詢

不講財務(wù)收益的改善都是耍流氓

來源:華昊企管   發(fā)布時間:2020-03-17

“不講財務(wù)收益的改善都是耍流氓”這句話很多年前就聽說過,當(dāng)年體會不深,僅當(dāng)成小暈段子,一笑而過。前幾天參加一位精益老前輩講課,老前輩用一個快速換模的案例淺顯易懂的為我們重新闡述了這句話。感受非常深刻,現(xiàn)在我用一個小案例為大家分享這句話的理解。
 
話說某公司沖壓車間,一般設(shè)備換型時間需要1-2小時不等,為保證按時交貨,沖壓車間一般采取大批量訂單生產(chǎn)方式,且至少保證1~2天的安全庫存量,因此沖壓車間到處堆積各類沖壓半成品。
某天該公司開始導(dǎo)入精益管理,并以沖壓車間為試點生產(chǎn)線。經(jīng)過外部咨詢老師指導(dǎo),決定以快速換模作為改善切入點。通過大家1個月的共同努力,設(shè)備換型時間基本可以控制在40分鐘以內(nèi)。
不講財務(wù)收益的改善都是耍流氓
試問各位,該改善是否有成效?相信絕大多數(shù)人回答是肯定的。因為換線時間從2個小時縮減到30分鐘,改善效果很明顯呀。但我的答案是“NO”,因為生產(chǎn)制造模式?jīng)]有發(fā)生任何變化,車間現(xiàn)場沒有太多改觀,物料依舊堆積如山。所謂的“變化”,僅僅是少數(shù)幾位員工換線時間變短,有了更多的休息時間。但財務(wù)收益上沒有任何體現(xiàn),甚至因為改造費(fèi)用支出,在財務(wù)收益體現(xiàn)上是負(fù)數(shù),僅此而已。
 
為什么是這樣的評價結(jié)果?從某種意義上說,通過快速換模技術(shù),生產(chǎn)線換模時間從2小時縮減到30分鐘,僅僅解決了精益改善技術(shù)層面的事,還有更深層次管理改善—“改善兌現(xiàn)流程”需要實施,否則所做的改善沒有財務(wù)收益,只不過是“耍流氓”.
改善兌現(xiàn)流程的第一步:有了快速換模技術(shù)的支撐,車間安全庫存量能否從1~2天,下降到半天?車間生產(chǎn)日計劃能否細(xì)分為半日計劃?當(dāng)生產(chǎn)車間安全庫存由1天改為半天,意味著車間在制品將縮減一半,也就意味著車間在制品資金占用減少一半。作為一家中等規(guī)模企業(yè),車間在制品減少一半,意味著企業(yè)流動資金是可以憑空多出好幾千萬元,這樣的改善結(jié)果是可以令企業(yè)高管們激動好幾晚上睡不著覺的。
 
改善兌現(xiàn)流程的第二步:對新的生產(chǎn)制造模式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,在企業(yè)流程制度中予以明確,并制定配套措施確保落地生根。同時對現(xiàn)有流程進(jìn)行梳理,一些不增值的附加流程要大刀闊斧的刪減,也包括一些不增值得崗位進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
改善兌現(xiàn)流程的第三步:及時激勵與表彰,激發(fā)員工改善的激情與斗志,不斷挖掘新的金礦。
 
當(dāng)然,改善兌現(xiàn)流程會更多涉及企業(yè)深層次的變革管理,會觸動一些利益相關(guān)方的奶酪。作為精益生產(chǎn)推動者在推動實施前,一方面需要把精益改善技術(shù)層面的工作做充分,另一方面更需要企業(yè)管理者堅定的信心與壯士斷腕的變革決心。